5月22日,朱家峁煤矿洗煤厂315皮带巷内,一块块由块煤筛运输过来的块煤滑落至缓冲床上,然后被皮带平缓地输送到煤仓内。
“这个简易的装置我们称之为‘缓冲床’,自从安装上它,现在落煤点再也不撒煤了,不但皮带扣也不像以前更换那么频繁了,而且还延长了皮带使用周期,无形中又节省了一大笔材料费,可谓是简单实用。”该厂副厂长王珂介绍。
据了解,井下原煤经过洗煤厂弛张筛处理后,分离出的块煤经块煤筛落至下皮带内,由于块煤筛和皮带之间存在着高度差,大块煤的冲击对皮带、托辊和托辊架损坏较大,平均每个月就得更换10组托辊架、20个缓冲托辊和皮带接头。为减少设备更换频率,维护人员在落煤点和皮带之间装了一套制式的皮带缓冲装置,问题得到了有效缓解。但由于块煤下落时冲击力较大,制式缓冲装置用上到两个月就需要进行更换。一套制式缓冲装置上万元,如果每两月更换一次,材料费用就会大增加。
该矿洗煤厂机修工经过现场研究比对,将给煤机煤矸与皮带撞击处进行了改造,利用6根1.4米长的废旧槽钢,两两焊接一组,充当底座,然后将一块厚3毫米的废旧铁板加工制作成簸箕的形状,再将废旧皮带敷设在铁板上面,代替缓冲托辊,用螺栓固定在皮带架子上。两侧自制加强支架,用普通托辊来支撑皮带,减少皮带运行阻力,该装置将原来块煤对皮带的硬撞击变为“软着陆”,经试运行坚固耐用,使用方便,安全。
该厂厂长陆滨说:“简易“缓冲床”不仅成本低,各类费用加在一起还不到一千元。投入使用后,有效减缓了大块煤降落的冲击力,延长了皮带的使用寿命。该简易“缓冲床”与先期采购的制式缓冲装置相比,不仅简单实用、耐冲击、易更换,而且每月可节约材料费用上万元。”
■ 中太公司 仇文
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