为扎实推进节支降耗、修旧利废工作,强化成本控制,深挖内潜,今年以来,安居煤矿大力开展了一系列综机设备自主维修工作,综采工作面所有大型减速机全部实现矿内自修。为进一步提高减速机维修标准,保证维修质量,安居煤矿自主设计制造了一套减速机试验平台,彻底解决了修复减速机的试机难题,现场应用取得良好效果。
由于综采减速机配套的电动机电压等级高,功率大,地面供电系统不具备与其匹配的条件,导致修复后的减速机不能实现地面试机。安居煤矿综机设备专项维修组成员积极探索,大胆创新,通过自行研究设计,顺利完成试验平台的加工制造。
该试验平台是由多块钢板焊接制造,底座使用工字钢稳固,整体稳定性好,保证减速机试机平稳。试验平台两侧通过螺栓分别与电动机和减速机进行固定,设备安装拆卸方便。中间连接部位采用皮带作为联轴器,实现减速机的柔性启动,同时起到保护电机的作用。利用闲置的绞车电机,接入地面匹配的供电系统,为实验平台提供动力,既有效盘活了闲置设备,又减少了新设备投入。
试验平台的设计应用,彻底解决了该矿修复减速机的试机难题,进一步提高了设备维修标准和维修质量。下一步,安居煤矿将持续推进综机设备自修工作,扩大维修范围,不断创新,打好节支降耗攻坚战,努力降低生产成本,提升矿井经济效益。
■ 安居煤矿 郝学锋
受理本司相关的咨询、意见、建议、投诉等事宜,请填写真实个人信息,以便于沟通联络。